臥式離心泵原理圖可分為兩大類,一種是普通的老式離心泵,另外一種是自平衡多級離心泵,下面中聯(lián)泵業(yè)臥式多級離心泵廠家整理關于這兩種泵的特點和原理圖。
1.老式離心泵結構特點
老式離心泵的結構特點為:在一個蝸殼形的泵殼內,安裝了一個可以快速旋轉的葉輪,在葉輪上有2~8片葉片。泵殼上有兩個接口,通向葉輪中心的是進口,與吸人管路相接;在泵殼的切線方同的為出口,與排出管路相連接,如圖1-12所示。
離心泵的主要工作部件是葉輪。其次是吸液室、泵體(泵殼)、泵蓋、軸封裝置(凄《及填料壓蓋或機械密封)、軸向力平衡裝置、軸承、聯(lián)軸器、托架、壓出室等。當葉輪蓬i
時,液體就能連續(xù)不斷地從吸入口吸人,從排出口排出,并使液體產(chǎn)生壓力而排送到高處。
2. 老式離心泵離心泵的工作原理
離心泵能輸送液體是依靠高速旋轉的葉輪使液體受到離心力的作用,故名為離心泵。圖1-15所示為離心泵裝置,離心泵進出管線上的管路附件,對泵的正常操作作用很大,底閥是一個止回閥,它的作用是保證啟動前往泵內灌的液體不會由吸入管流走。
濾網(wǎng)則可防止吸液池內的雜物進入管道或泵殼造成堵塞。離心泵啟動時,若泵體和吸入管內沒有液體,它是沒有抽吸液體的能力的,因為它的吸人口和排出口是相通的,葉輪中無液體而只有空氣時,由于空氣的密度比液體的密度小得多,不論葉輪怎樣高速旋轉,葉輪進口都不能達到吸液所需要的真空度,即產(chǎn)生的離心力就很小,因而在葉輪中心區(qū)所形成的低壓不足以將吸液池(貯槽)內的液體吸人泵內,而不能吸液。
這種由于泵內存有空氣造成離心泵不能吸液的現(xiàn)象稱為氣縛現(xiàn)象,如圖1-16所示。因此,離心泵在啟動前必須將泵體和吸人管內灌滿液體或抽出空氣。
離心泵沒有自吸能力,所以在啟動離心泵前必須灌泵,為防止灌入泵殼內的液體因重力流人低位槽內,在泵吸人管路的入口處裝有止逆閥(底閥)。如果泵的位置低于槽內液面,則啟動前無需人工灌泵,借助位差液體可自動流人泵內。
在生產(chǎn)中,有時雖灌泵,卻仍然存在不能吸液的現(xiàn)象,可能是由以下原因造成的。
(1)吸人管路的連接法蘭不嚴密,漏人空氣。
(2)灌而未滿,未排凈空氣,泵殼或管路中仍有空氣存在。
(3)吸人管底閥失靈或關不嚴,灌液不滿。
(4)吸人管底閥或濾網(wǎng)被堵塞。
(5)吸入管底閥未打開或失靈等,可根據(jù)具體情況,可采取相應的措施加以克服。
如果水位比泵低很多建議選用自吸泵、常規(guī)的自吸泵產(chǎn)品自吸高度只有4-5米,如果超過5米在9米以內的建議選用博禹泵業(yè)的:真空輔助高吸程自吸泵
2.自平衡多級離心泵特點
自平衡多級離心泵在水力模型上采用耐高壓、高性能設計,將傳統(tǒng)多級離心泵的結構形式進行了創(chuàng)新,取消了多級離心泵的軸向力平衡機構,其運行效率是普通多級泵的3倍以上,使用戶的經(jīng)濟效益大大得到提高,生產(chǎn)成本大幅降低,是采用平衡盤或平衡鼓結構的D、DG型多級離心泵最好的替代品。葉輪采用正反向對稱布置,使正、反兩組葉輪在運行中產(chǎn)生的軸向推力相互抵消,無軸向竄動。
自平衡多級泵取消了平衡裝置,徹底解決了因平衡裝置失效而導致平衡盤、平衡環(huán)的磨損、轉子部件抱死等各種故障;葉輪和導葉在任何情況下都處于居中位置,只做圓周運動,沒有了互相摩擦、碰撞的機會,延長了水泵的使用壽命,安全運行時間是平衡盤結構多級泵的3倍以上,易損件少(容易磨損的零件只有:動靜結合部位的密封環(huán)、導葉套、軸套、節(jié)流套這幾種)維修周期延長、維修費用大幅度下降。
自平衡多級泵自動平衡原理:
由于葉輪正反對稱布置,運行中產(chǎn)生的軸向力得到自相平衡,從而不需要平衡裝置,使軸向力載荷的磨損和對系統(tǒng)干擾的不利影響降到最小。由于葉輪和導葉等流道零部件在制造時,流道部位幾何形狀、尺寸精度和相對位置精度與設計存在偏差,不可避免的存在大小和方向不確定的殘余軸向力,這一部分殘余軸向力有推力軸承承受。泵軸始終處于受拉狀態(tài),軸的受力均勻,從而提高了水泵轉子的剛性和臨界轉速,使泵的平穩(wěn)性和可靠性顯著提高。
自平衡多級泵提效節(jié)能原理:
由于水泵轉子沒有了平衡盤的摩擦損耗及軸向脈動,葉輪與導葉的對中性總是處于最佳狀態(tài),不會像老式多級泵結構那樣,隨著平衡盤的磨損,轉子部件前移(俗稱“一邊倒”)而出現(xiàn)效率明顯下降;并且沒有了平衡水的泄漏(老式多級泵的平衡系統(tǒng)的泄漏量是設計流量的4%-10%,小流量高揚程的泄漏量是設計流量的20%),減少了容積損失,在整體上提高了泵的運行效率,這麼說吧,老式多級泵的實際流量只有設計流量的80%;而自平衡多級泵設計流量是多少實際流量就是多少,有的還會超過設計流量,比老式泵的效率平均高出2%-8%;由于效率的提高,軸功率也隨之下降3%-14%。這些數(shù)據(jù)不是憑空設想,而是通過測試的真實結果。